全自動定壓補水裝置裝填料(濾料)注意事項
眾所周知,纖維過濾器 是有過濾罐體內加有纖維濾料的過濾設備。生水過濾系統是熱電廠化學水處理的重要環節,生水水質的好壞直接影響著后續水處理設 備的正常運行及除鹽水的水質,從而關系到動力、熱力設備長期安全的運行。我廠原系統設計最大出力為480t/h,由于"十五"擴建工程的需要,外供除鹽水 量的增加,生水水量相應增加及水質要求的提高,原有的2臺處理能力為240t/h的重力無閥濾池無法滿足生產需求,且系統存在問題,改造已成必然。經過調研 和充分論證決定采用一種新型的束狀軟填料——纖維材料為濾料的壓力式高效纖維過濾器。
1 生產系統工藝現狀及問題分析
1.1 原工藝流程
原生水過濾設備無閥濾池是采用顆粒狀石英砂為濾元,利用水力學原理設計的一種等速濾池,流速為6~10m/h。其生水系統工藝流程見圖1。原 水來自長江,經粗濾進入供水系統低溫電站換熱器(換4)與煉油回熱水(熱除鹽水)換熱加熱至40℃左右后,經無閥濾池過濾到清水箱(池),由清水泵引至后續水 處理設備(除鹽水處理系統)。
1.2 原系統存在的問題
(1)由于系統來水水質惡化,2臺換4堵塞及積泥垢十分嚴重,影響生水加熱;常需停運一臺進行檢修,而單臺換4的出力小,生水溫度達不到工藝要 求;降低了離子交換器的周期制水量,增加制水成本。
(2)無閥濾池反洗自用水消耗量大,且帶走大量的熱量,造成熱量的極大浪費。
(3)無閥濾池占地面積太大,處理能力為240t/h的無閥濾池外型尺寸為8m×4m×3.6m,由于受場地及生產情況限制,無法增建一套大的無閥濾池, 且顆粒狀濾料進行過濾,其過濾精度受濾料粒徑限制,其出水濁度高達5mg/L,濾料的清洗操作過于繁重;輕易產生板積,更換濾料頻繁,勞動強度大。
2 纖維過濾器可行性分析
為了解決原系統存在的問題,經過調研分析,我們本著工藝技術領先且自動化程度高的原則,采用PLC控制對生水系統工藝流程進行改造,工藝流 程見圖2。系統來生水先經4臺D3000mm高效纖維過濾器過濾后進低溫電站換4加熱,然后進清水池。單臺高效纖維過濾器設計出力為210t/h。
2.1 高效纖維過濾器的工作原理
高效纖維過濾器是一種將下端掛有重墜的膨化纖維長絲(D20~50μm)束叢,懸吊于設在過濾器上部的多孔板上充當過濾介質的過濾設備。在纖 維束叢中貼近多孔板的部分設置有若干個膠囊,過濾時先向囊內充水強行擠壓四周的纖維束使之密實,然后水流自下而上穿過纖維孔隙進行上向流過的操作。 纖維過濾器工作時的狀態見圖3。
清洗時先排盡囊中的水,撤消對纖維束的擠壓,使纖維束叢在重力和膨化纖維的彈力聯合作用下恢復其膨松狀態,然后進氣、水聯合拌動擦洗。
由于用作濾元的纖維是一種能彎曲而柔軟的材料,其濾料直徑可達幾十微米,并且在濾料層中存在著大量的縫隙空間,在過濾操作過程中,通過控 制對纖維束的擠壓條件就可以得到不同的纖維孔隙率,過濾器的效率和阻力就可以控制在設定的范圍內,解決了傳統的過濾設備無閥濾池、虹吸濾池、機械式 過濾器等均采用顆粒狀濾料如石英砂進行過濾,其過濾精度受濾料粒徑較大限制的問題。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加 了水中雜質顆粒與濾料的接觸機會和濾料吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。
2.2 性能比較
兩種過濾器主要性能對比見表1。
3 北京纖維球過濾器的實施
3.1 工藝流程
在過濾器運行前,將囊充水,以保證加壓室達到設定壓力。在過濾器啟動時必須預運行,檢測出水濁度合格后方能并入系統。過濾器運行過程中 ,對流量的調節必須平穩,防止流量突變使過濾產物被"帶出",而造成出水濁度超標。過濾器的清洗過程為:囊排水→風機啟動→下向洗→上向洗四個步驟。
3.2 運行狀況
該過濾系統自2000年7月29日在水處理系統投用至今。為了把握運行規律,使該過濾系統能夠安全、高效、合理運行,我們對過濾器的運行周期 進行了試驗。
該系統采用PLC控制,對單臺過濾器失效控制采用三參數控制:(1)進出口壓差≥70kPa;(2)出水濁度≥2mg/L;(3)設定周期累計制水量。滿足其一 確認其失效。
該系統在應用中設計了四種運行模式:點操——人工控制每各個閥門開關;操——人為控制每的時間;半自動——整個過程分為囊充水,運行,清 洗三;全自動——從囊充水至清洗完達備用狀態。由于水的濁度分析是采用人工分析,一般情況下采用半自動的運行模式就能滿足安全生產的需要。
由于來水受長江季節的影響,季節不同,周期制水量也有所不同,周期制水量在8000~10000t之間能保證出水的水質。來水濁度最大達60mg/L,最 小只有5mg/L,但出水濁度可以達到要求。過濾器在任何情況下都能起到截留作用。對后續工序起到保護作用。
4 北京纖維球過濾器帶來的經濟效益及社會效益
生水系統經過改造運行一年半來,解決了原工藝中存在的問題,提高了出水水質及出力,降低了生產成本。
(1)水耗計算:高效纖維過濾器周期制水量大,反洗水耗小,減少了水耗,降低了排污量。水耗對比計算見表2。
過濾器全年節約水量=(過濾器制水率-無閥濾池制水率)×全年生水總量=(0.983-0.974)×3500000=31500t 全年節約排污費=4.5×31500≈ 14萬元
(2)熱能計算:由于采用新工藝,過濾設備用反洗水未經過加熱,減小了熱量損失。
無閥濾池全年反洗水量=全年制水量×(1-制水率)=3500000×(1-0.974)=91000t
反洗水熱量損失=生水溫升×反洗水量×4.18=15×91000×4.18=5.71×106MJ
折標準油=5.71×106/41.87=136.37t式中:41.87——1kg標準油熱值,MJ/kg。
(3)工藝效果:高效纖維過濾器的出水水質有了提高,使出水濁度穩定并小于2mg/L,減少了陽離子交換器的負擔,可有效地提高離子交換器的周期 制水量,降低酸堿耗,減輕了對樹脂的污染。
(4)解決了換4堵塞問題,提高了換4換熱效果,節約了檢修費用。改造前兩臺換4由于原水水質差經常堵塞,每年每臺需檢修2~3次,生水由換熱器 旁路直接進無閥濾池,熱除鹽水由循環水冷卻增加了循環水場的負荷。同時由于生水溫度低,后續設備離子交換器的周期制水量下降,酸堿耗增加。改造一年 半來未發生堵塞現象,節約了檢修費用,降低了工人的勞動強度。
5 改性北京纖維球過濾器介紹結束語
以纖維為濾料的高效纖維過濾器與以石英砂為濾料的無閥濾池相比,具有過濾效率高、濾速快、截污容量大、周期制水量大、自耗水低、占地 面積小的特點,同時解決了原工藝流程中存在的問題,有較高的經濟效益及社會效益。如能改進濾料的清洗技術,簡化過濾設備的內部結構,使之具備直接處理 高濁度進水能力以及較好的解決纖維過濾設備大型化的問題,可在水處理領域得到更廣泛的應用。
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